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乌海生物制药厂专用污水处理设备资讯
发布时间:2024-06-25

乌海生物制药厂专用污水处理设备资讯

在制药废水处理的优势

2.1 分离效率高,出水水质有保证

制药废水中含有大量悬浮物质,通过膜的高效分离作用,使得出水中悬浮物和浊度接近于零。此外,由于废水中含有毒害性物质,容易导致污泥发生膨胀现象,在膜分离作用下,不会使出水水质受到影响[6]。

2.2 污泥浓度高,生化能力强

以膜组件代替二沉池,几乎全部活性污泥均可停留在反应器内,能够有效的提高污泥浓度,MBR 的污泥浓度高可达18000~19000 mg/L[7]。与传统工艺相比,能够提高污泥浓度,且在发生污泥膨胀后可避免活性污泥流失。由于制药废水水质和水量具有较大的波动性,污泥浓度的提高,增加了反应器的处理能力,并可承受较高的抗冲击负荷[5]。

2.3 提高了难降解有机物的净化效率高,缩短了水力停留时间

制药废水中的难降解有机物被截留在反应器内,获得了比传统生物法过多的与微生物接触的时间,有利于某些专性微生物的培养,提高难降解有机物的净化效率[8]。此外,由于难降解有机物的净化效率高,在保证出水水质的前提下,MBR 可缩短HRT。干建文等[2]采用自组装300 L的MBR对头孢类制药废水厌氧处理出水进行处理并与传统活性污泥法进行比较。在COD 去除率达90 %的前提下,传统活性污泥法的HRT 为80 h,而MBR 的HRT为35 h。

2.4 利于硝化细菌生长,NH3-N 去除效果好微信图片_20220419090617.jpg

MBR 的膜不能对NH3-N 产生截留作用,导致MBR 具有较高的NH3-N 去除率的主要原因是反应器内存在大量硝化细菌。在膜的分离作用下,生长缓慢的硝化细菌被停留在反应器内,为其生长繁殖创造了有利条件。硝化细菌在反应器内的大量累积,使MBR 对NH3-N 具有很高的去除效果。范举红等[9]利用活性污泥法-水解酸化法-MBR 组合工艺处理某化学制药厂废水,进水氨氮浓度为72.8~92.4 mg/L,结果发现几乎所有氨氮都在MBR 池被除去,出水氨氮浓度为1.4~4.1 mg·L-1,总去除率为94.5 %~97.6 %。

3 MBR 在制药废水处理的应用现状

3.1 MBR 在生物制药废水处理的应用

生物制药,主要是发酵工程制药,其废水主要包括主生产过程排水、辅助过程排水、冲洗水和生活污水。其中水量大的是辅助过程排水,COD 贡献量大的是直接工艺排水,冲洗水也是重要的废水污染源,其悬浮物含量较高。此外,发酵类生物制药废水中含氮量高且碳氮比低,硫酸盐浓度较高,色度较高,含有微生物难以降解和具抑制性物质。

某制药厂的原废水处理系统采用厌氧-兼氧-两段接触氧化的组合工艺,存在流程复杂,好氧生化池中填料易堵塞,出水不稳定并含有大量的悬浮物等缺点,计划采用MBR 代替兼氧池与接触氧化池。通过采用有效容积为80 L的MBR 中试装置考查了MBR 工艺对C 制药废水的处理效果,并进行了工况优化。结果发现MBR 在两种工况下的出水均可达标排放,且工况一(DO 浓度为2 mg/L,MLSS 为8 000 mg/L)比工况二(DO 浓度为3 mg/L,MLSS 为10 000 mg/L)的处理效果稍好,且运行成本较低。

MBR 工艺处理发酵类制药废水进行了中试研究。废水取自某制药厂废水站,该制药厂主要生产洁霉素、虫草菌粉、中成药等,进水COD 浓度为400~1 000 mg/L,氨氮为50~110mg/L。中试期间,逐步调整MBR 的HRT 并监测反应器运行状态。结果表明,MBR 的HRT 可减至8 h 而不对COD 去除及氨氮去除产生影响,出水COD 浓度为120~220 mg·L-1,出水氨氮浓度为2~15 mg/L。而该厂现有的兼氧/好氧工艺的HRT为40 h,出水COD浓度为300~400 mg/L。兼氧/好氧工艺的运行费为1.1 元·m-3,而中试设备只需0.77 元·m-3。两者相比,MBR 的处理效果更优,运行费用更少。此外,MBR 在中试期间无损膜、堵膜现象,滤膜工作正常、清洗周期正常。

3.2 MBR 在化学制药废水处理的应用

化学制药废水包括母液类废水、冲洗废水、回收残液、辅助过程排水及生活污水。与生物制药废水相比,化学制药废水的产生量较小,并且污染物明确,种类也相对较少。但其COD 浓度可高达几十万毫克每升,含盐量也较高,pH 变化较大,某些原料或产物具生物毒性。而且其废水成分单一,营养源不足,培养微生物困难。

3.3 MBR 在中成药制药废水处理的应用

除了生物制药和化学制药外,还有一类采用物理或化学的方法从动植物中提取或直接形成药物的制药生产方式,即中成药。MBR 工艺处理中成药制药废水的工程实例。产生的废水水质、水量波动较大,有很高的色度和悬浮物,含难降解物质。设计水量为120m3·d-1,进水COD 浓度为3000~6000 mg/L。工程自2006 年12 月投产处理效果稳定,出水COD 浓度均在100 mg/L,去除率可达98 %,其他各项指标均达到排放标准。工艺稳定运行后的处理费用适中,为1.76 元·m-3。微信图片_20220419090132.jpg

5.结语

MBR 工艺作为一种新型污水处理工艺,在制药废水处理中未得到广泛的应用。但针对制药废水的特点,MBR 工艺具有很好的优势,近年来逐渐成为人们的研究热点。MBR 工艺在制药废水处理中已有一些实验室探索,在工程项目中也有一些实际应用。上述各项工程实例表明,MBR 工艺可运用至制药废水的实际工程项目中。在对一些原有处理系统设施的改造项目中,MBR 也成为了首要选择工艺之一。

膜污染和膜寿命问题制约了MBR 工艺在此领域的工业化应用。但通过采用新型抗污染膜或采取适宜的操作方法可以减少膜污染对工艺运行的影响,并有效地延长膜寿命。膜材料的开发、膜质量的提高以及膜清洗技术的发展,也能够在一定程度上缓解膜污染的问题。此外,与传统生化工艺相比,MBR 能够在保证出水达标的前提下简化废水处理流程,缩短水力停留时间,出水能够达到某些特定回用标准,从而能够节能降耗,在一定程度上降低了运行成本。

虽然MBR 工艺仍存在不足,但随着膜制备技术的进步、膜污染控制技术的发展,MBR 处理技术会越发成熟。MBR 工艺很好的优势,将使其在未来的废水处理领域占有重要的位置。



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